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經過湖南激光切割機優化切開參數、調整子程序和新增輔助工裝,進步激光切開機在薄板加工中的質量和出產功率。
新置辦的激光切開機,首要應用于鈑金件及中厚板產品的加工,其優點是應用范圍廣,加工精度較高,不同原料、不同厚度的金屬和非金屬都能夠加工,特別是在曲線加工和小批量異形零件加工中有較大優勢。因為激光切開機固定資產價值大,在使用過程中怎么進步激光加工的出產功率和加工質量,下降出產成本,是現場需求處理的一個重要環節。公司為專業轎車板材配套公司加工的L11K激光切開件,是轎車車門用資料,該件先用激光切開出外形后,與不同厚度的高強度板材激光焊接在一起,再進行沖壓成形加工,以到達既能減輕部件重量,進步資料利用率,又能滿意部件局部強度的要求。
L11K激光切開件的技術要求
此件每月產量大約4000件,交貨期較短,產品加工精度要求高,其中:
⑴切開件尺度較大,為0.65mm×1730mm×910mm,板料厚度較薄,易變形;
⑵切開后直線度a要求在0.05mm以內,毛刺b要求在0.03mm以內;
⑶切開后對角線c要求在1.0mm以內,平面度d要求在1.0mm以內;
⑷切開后對稱度e要求在0.5mm以內。
因為新置辦的激光切開機設備復雜程度高,特別是控制及編程部分,選用的是進口件,中文操作闡明書編寫過于簡單,沒有提供相應子程序的調用及修正闡明,在初期操控激光切開機時,有許多方面需在實踐中進行摸索和熟悉。
圖2切開樣件的不良狀況
經過樣件試割,產品不良狀況計算如圖2所示。從試割的計算狀況能夠看出,在L11K激光切開件質量不良問題中毛刺超差所占的比率Z高,其次是對稱度,別的還存在產品出產功率低的問題。
原因剖析
⑴因為激光切開機為新購進的設備,要想加工出高質量的產品,需熟悉相關參數的調整,還要對機床性能有較深的了解和有豐厚的操作經歷。影響切開毛刺的首要原因有:1)激光聚集點設置不妥;2)激光功率調整不妥;3)切開速度調整不妥;4)氣體壓力調整不妥。
⑵因為資料長寬尺度為1730mm×910mm,因長度有7mm差錯的存在,使切開后對稱度e的精度較難確保,并影響到激光加工的出產功率。
⑶在闡明書中,切開不同資料所選用的切開氣體是不同的,對碳鋼切開選用高純氧,對有色金屬及不銹鋼切開選用高純氮。被切開資料是SPT83BQ(日本鋼號),為外表有鋅合金防銹層的高強度碳鋼,在試割時選用純氧作為切開氣體,結果切開斷面結瘤狀況嚴峻。
⑷激光切開機是精密設備,對現場環境的塵埃、振蕩都有一定要求。因為目前激光切開機安裝方位在沖壓中心廠房,與下料區及鉚焊作業區相距較近,下料區的塵埃及鉚焊作業時的煙塵都較嚴峻,剪板機作業時的振蕩也較大,對激光切開機加工精度都會帶來一定影響。
⑸加工的尺度精度,一方面依托激光切開頭本身的運動精度,另一方面要經過選擇相應的補償量來消除割縫尺度差錯。
經過以上的剖析得出,影響激光切開質量的首要原因是:⑴切開參數的調整不合理;⑵資料切開氣體選用不妥;⑶激光割縫所對應的補償量選用不妥。
影響切開出產功率的首要原因是:⑴板料長度差錯;⑵Z佳切開途徑的選擇。
技術改善對策及施行
對策一:斷定Z佳切開參數
⑴斷定激光聚集點方位參數。
經過調試比較激光聚集點在資料厚度為0.65mm的不同方位的切開質量,斷定聚集點在板厚中心方位時,切開斷面的質量Z好。
⑵斷定激光功率及切開速度匹配參數。
經過多次重復調試,將切開速度由本來的3m/min進步到5m/min的作業狀態,相匹配的激光功率進步到1200W,能夠確保切開后質量滿意要求。
⑶斷定氣體壓力匹配參數。
在5m/min的切開速度下,氣壓的安穩對切開毛刺影響較大,氣壓波動的Z大范圍應控制在(1.0±0.2)MPa之間,方能確保切開后的質量滿意要求。